用技术为高频焊机结构调整保驾护航
用技术为高频焊机结构调整保驾护航
用技术为高频焊机结构调整保驾护航,2011年以来,我国纺织行业的市场行情跌至低谷,许多棉纺企业限产、停产,频临破产的或已破产的也不在少数。在这种大背景下,棉纺企业要想生存和发展就可选须进行产品结构调整,提高市场竞争力。
为此,江苏宝达纺织有限公司决定对部分机台进行紧密赛络纺改造,以生产产品,提高产品附加值。但在改造过程中,却遇到了挫折:主要表现为V牵机台(516锭,直径25*27*25)人棉40支紧密赛络纺条干锭差大:车头条干CV%值11.5,车中12.5,车尾12.0,这个指标与国内较好厂家有不小的差距。而且516锭细纱机型生产紧密赛络纺纱线,出现后罗拉扭振问题时业界技术难题之一,很多专家也束手无策。
但面对困难,江苏宝达的技术人员没有放弃,她们在技术主管邵向云的带领下,进行了大量的攻关试验:增加后区牵伸倍数、增大后区罗拉隔距、减小粗纱捻系数、移动后皮辊位置、改变后皮辊直径大小、加大或减小摇架压力……一系列单项试验失败后,她们不气馁、不放弃,又采取了正交试验的方法进行多因素、多水平的优选试验,教终通过L8(4×22)混合水平正交试验的方法,优选出了粗纱湿定量4.3克/10米,捻系数74,罗拉隔距18×28mm,后区牵伸倍数1.14倍的优化工艺,彻底解决了后罗拉扭振的问题,车头、车中 、车尾无锭差,人棉40支赛络紧密纺纱的条干CV值稳定在10.8左右,达到了国内较高的水平。
随后企业又相继改造了1.5万纱锭,产品由30支做到了80支,质量水平也得到客户的一致认可和好评, (特别是紧密赛络纺80支,条干CV%水平做到12.29 (1.0D),和13.18(1.2D)),为企业产品在激烈的竞争中站稳市场奠定了基础。
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